立磨压差是什么原因,立磨主减速机稀油站精过滤器压差过高是什么原因换新油不久的 搜
来源:整理 编辑:盒子机械网 2023-04-29 14:06:16
1,立磨主减速机稀油站精过滤器压差过高是什么原因换新油不久的 搜
1、精度不准确,精度过高2、阻力过大3、油温过低4、过滤器滤芯堵塞5、管路设计不合理
2,生料立磨压差一般在多少
生料立磨压差是多少的问题,一般是由公式可以计算的,风速*面积=风量风压,和压差实际是指一回事,全压=动压+静压,一般来说生料立磨的压差在工作的时候,可能会由于操作而发生一些变化,一般会引起压差变化的原因主要有以下几点:
1)喂料量大,粉磨能力不够。
处理:根据生料立磨的功率,适当减产。
2)产品太细,内部循环负荷值高。
处理:降低选粉机转速。
3)生料立磨的选粉机可能堵塞。
处理:停磨检查。
4)选粉机导向角太窄或者长度太长,限制了料子顺利通过出口。
5)挡料环过高,造成内部循环负荷高。
处理:生料立磨停磨调整。
6)刮料板断或掉,未形成回料。物料挡板断或掉,形成大量回料。
处理:停磨检修。
7)磨内气流量小,影响物料通过选粉机。
处理:生料立磨的风机加大抽风量,调节风机进口风门。
8)入磨压力管发生堵塞,入磨压力(负压值)返回变小,造成磨内差压显示值偏高。
处理:通知仪表工进行处理。
9)入磨风温太高、风速太快,物料在磨盘上无法形成料层,悬浮在磨内,造成生料立磨压差高。
处理:调节增湿塔温度或调节外风(或循环风),降低入磨风温,减缓风速。
10)操作中外风利用太多或回料(拉链机)侧门被打开,致使入磨压下降,减缓了磨系统的内循环,加大了外循环的回料,使其富集,造成生料立磨内部差压变高。
处理:操作中调节磨系统的内循环,加大外循环的回料,关闭各门,杜绝漏风现象的发生。
11)物料的研磨性很差,物料难磨,造成磨内压差很高。
处理:减产运行或适量增加研压或现场检查压力罐。
12)生料立磨长时间运行,使磨内石英晶体含量增大,致使物料难磨,差压升高。
处理:减产运行或把这部分物料排出磨外。
上文介绍了生料立磨(www.chaoxilimoji.com)的压差的计算方式,然后介绍了生产中会因此压差变化的原因有哪些,以及针对这些原因我们该如何进行解决的问题。
3,立磨操作时遇到故障如何处理
震动大就是料层不稳,料层不稳原因有,控制物料水分,辅助滚没有起到趟平作用,研磨压力大…等原因。压力加不上去可能是压力相对磨盘已经达到极限,适当降压。排渣大原因有,选粉机转速过高。拉风量不够。料干…等原因。我不知道你是看什么磨的,用的什么设备供热风,我是看矿渣磨的,磨正压原因磨出口压差大,热风供应能力大于主排风机的排风量。如还不明白加QQ8792563711.立磨差压高的原因及处理措施1)喂料量大,粉磨能力不够。处理:根据磨机功率,适当减产。2)产品太细,内部循环负荷值高。处理:降低选粉机转速。3)选粉机可能堵塞。处理:停磨检查。4)选粉机导向角太窄或者长度太长,限制了料子顺利通过出口。5)挡料环过高,造成内部循环负荷高。处理:停磨调整。6)刮料板断或掉,未形成回料。物料挡板断或掉,形成大量回料。处理:停磨检修。7)磨内气流量小,影响物料通过选粉机。处理:磨机风机加大抽风量,调节风机进口风门。8)入磨压力管发生堵塞,入磨压力(负压值)返回变小,造成磨内差压显示值偏高。处理:通知仪表工进行处理。9)入磨风温太高、风速太快,物料在磨盘上无法形成料层,悬浮在磨内,造成压差高。处理:调节增湿塔温度或调节外风(或循环风),降低入磨风温,减缓风速。10)操作中外风利用太多或回料(拉链机)侧门被打开,致使入磨压下降,减缓了磨系统的内循环,加大了外循环的回料,使其富集,造成磨内差压变高。处理:操作中调节磨系统的内循环,加大外循环的回料,关闭各门,杜绝漏风现象的发生。11)物料的研磨性很差,物料难磨,造成磨内压差很高。处理:减产运行或适量增加研压或现场检查压力罐。更多相关行业知识,可以关注网优app首先检查蓄能器,看压力是否符合正常运行值,其次看看液压缸有没有破损,漏油的。再看看液压站有没有问题导致压力加不上去。操作方面减少喂料量,加大拉风,降低选粉机转数,把料子出去。吐渣粉料多说明热风对物料的提升效果有限,要加大拉风,系统冒正压是不是喷口环发生了堵塞,气路堵塞。
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